鉆具公司加工車間先進(jìn)事跡材料

時間:2023-05-02 01:55:35 事跡材料 我要投稿
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鉆具公司加工車間先進(jìn)事跡材料

  加工車間是一個以鉆具修理為主的機(jī)加工基層單位,現(xiàn)有職工34人,其中干部3人,女工5人,黨員7人,團(tuán)員12人。盧景忠為車間主任兼指導(dǎo)員。該車間多次被評為公司雙文明先進(jìn)集體。該車間近幾年來面臨的最大困難:一是人員越來越少,1998年53人,1999年49人,2000年32人;二是工作任務(wù)越來越重,1998年完成鉆具修扣38000頭,1999年41000頭,2000年46000頭;三是設(shè)備越來越老化,全車間15臺機(jī)床,已有8臺提完折舊,最長的已使用20年,已連續(xù)5年未新增設(shè)備。在這種困難的情況下,1998、1999、2000年各創(chuàng)產(chǎn)值296萬元、317萬元、400萬元,各創(chuàng)內(nèi)部利潤11萬元、20萬元、38萬元,從未因鉆具的供應(yīng)而影響鉆、修井隊的生產(chǎn)。該車間主要采取了以下措施:

鉆具公司加工車間先進(jìn)事跡材料

  1、搞活工資分配,建立激勵機(jī)制。一是從每人每月的工資中提出30%,用于成本目標(biāo)管理的考核兌現(xiàn);二是從每人每月剩余的70%的工資中再提出268元,用于工作量和經(jīng)濟(jì)效益的考核兌現(xiàn);三是再從每人每月的工資中按艱苦程度不同提出20—50元,用于傾斜以S1—127管螺紋車工為主的艱苦崗位,這樣就充分調(diào)動了職工的積極性。

  2、促進(jìn)科技進(jìn)步,提高工作效率。由于無設(shè)備,以前7寸短套管偏梯扣無法加工,每年需用20多萬元外購,1998年在鉆具公司的支持下,該車間技術(shù)員、技術(shù)骨干同外請專家一起,經(jīng)過近兩年的努力,自己動手把一臺陳舊的S1—245B管螺紋車床改成了數(shù)控車床,1999年投產(chǎn)以來,既解決了7寸短套管偏梯扣的加工問題,又提高工效60%。兩年來全車間共完成技改8項,既節(jié)省了資金,又解決了生產(chǎn)中的難題。

  3、堅持開展勞動競賽,提高工作效率。該車間長年不斷地開展小指標(biāo)競賽,有效地解決了人員少、設(shè)備老、任務(wù)重的困難。2000年10月,井隊全面恢復(fù)生產(chǎn),鉆桿緊缺,供不應(yīng)求,該車間及時開展為期一個月的小指標(biāo)競賽,全月鉆具修扣4300頭,比平時增加了700頭,及時滿足了一線生產(chǎn)需要。

  4、堅持開展技術(shù)培訓(xùn),提高職工技術(shù)素質(zhì)。多年來,該車間始終堅持每周一晚上上技術(shù)課2小時不動搖,由外請教師、技術(shù)人員、技術(shù)骨干講課,車間全體人員聽課,考試成績與經(jīng)濟(jì)收入掛鉤。

  5、堅持民主管理,依靠職工辦企業(yè)。該車間嚴(yán)格按照上級工會的規(guī)定,每季度至少召開一次職工民主管理大會,凡是生產(chǎn)經(jīng)營方案、分配方案、規(guī)章制度、崗位變動、職工福利等問題,都必須由職工民主管理大會審議通過,實行廠務(wù)公開,增強(qiáng)透明度,有效地調(diào)動了職工當(dāng)家作主的積極性。

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