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杭州灣跨海大橋工程大體積海工耐久性混凝土裂縫控制論文
摘要:通過優(yōu)化海工耐久混凝土配合比,采取適當?shù)墓に嚧胧行У乜刂屏顺信_混凝土套箱裂縫的產(chǎn)生與發(fā)展。
關(guān)鍵詞:杭州灣跨海大橋;海工耐久性混凝土;裂縫控制;混凝土套箱
1工程概況
杭州灣大橋規(guī)模宏偉為世界矚目,質(zhì)量要求高,設(shè)計基準期100年,作為大橋基礎(chǔ)的承臺工程,其施工質(zhì)量將直接影響大橋的使用壽命,承臺混凝土采用海工耐久性混凝土,且為大體積混凝土,承臺裂縫控制是技術(shù)質(zhì)量工作的大課題,本工程為了消除和控制承臺裂縫,我們主要從以下幾個方面采取綜合技術(shù)措施,取得了良好的效果。
2混凝土配合比的設(shè)計與優(yōu)化
本工程采用海工耐久混凝土,承臺處于水位變動區(qū),混凝土設(shè)計強度等級C40,氯離子擴散系數(shù)≤2.5×10-12m2/s,混凝土中要求摻加阻銹劑;墩身處于浪濺區(qū),混凝土強度等級C40,氯離子擴散系數(shù)≤1.5×10-12m2/s。
。1)原材料的選用。根據(jù)《杭州灣跨海大橋?qū)S眉夹g(shù)規(guī)范》要求,我們通過參考有關(guān)資料、向?qū)<易稍、對該地區(qū)各種原材料的產(chǎn)量、技術(shù)指標調(diào)研以及對初步擬定配合比試配,初步確定了采用的原材料。本工程采用甲供安徽寧國海螺牌P.Ⅱ42.5水泥,粗集料采用寧波北侖青峙石場5~25mm連續(xù)級配碎石,細集料采用閩江中砂,通過混凝土的試拌和對混凝土性能進行比對,減水劑采用上海麥斯特(羧酸類減水劑,減水率≥25%),阻銹劑采用山西凱翕克生產(chǎn)的亞硝酸鈣,礦粉采用上海寶田和安徽朱家橋S95礦粉,粉煤灰采用鎮(zhèn)江諫壁電廠一級粉煤灰。
。2)混凝土配合比的設(shè)計。為了消除和控制混凝土溫度裂縫,對減少混凝土的水化熱作了深入研究,進行了一系列的試驗。
我們通過對不同原材料、不同配合比進行比對,選擇水化熱引起的溫度峰值較小的配合比,進而控制套箱裂縫的開展。并決定在保證滿足混凝土強度、氯離子擴散系數(shù)要求的前提下,在原膠凝材料中摻入粉煤灰,同時適當減少膠凝材料中水泥用量,以達到有效減少混凝土水化熱的目的。
通過反復試驗,將膠凝材料用量由原來的435kg調(diào)整到405kg,實際大量使用的優(yōu)化后的混凝土配合比見表1
在實際施工中,還根據(jù)不同季節(jié)的特點對配合比進行適當?shù)恼{(diào)整;炷僚浜媳鹊膬(yōu)化,粉煤灰的摻入和膠凝材料用量的降低,對于大體積混凝土裂縫的控制起到了重要的作用。
3提高混凝土套箱自身的抗裂能力
采用混凝土套箱工藝進行承臺施工,為防止混凝土套箱在澆注承臺混凝土后出現(xiàn)裂縫,提高混凝土套箱的質(zhì)量,增強其自身的抗裂能力也是一個重要的環(huán)節(jié)。我們重點從以下幾個方面入手加強對混凝土套箱預制質(zhì)量的控制。
。1)控制套箱混凝土澆注質(zhì)量,特別是對套箱頂部高性能混凝土浮漿的處理,加強二次振搗。
。2)加強對套箱的養(yǎng)護,混凝土套箱拆模前對頂部進行蓄水養(yǎng)護,拆模后進行不間斷灑水養(yǎng)護,防止出現(xiàn)干濕循環(huán)現(xiàn)象,養(yǎng)護時間不少于14天。
。3)加強對套箱內(nèi)壁的鑿毛處理,特別是加強對預留槽口的鑿毛,以保證新老混凝土結(jié)合良好。
(4)加強對在套箱內(nèi)壁預埋鐵件上焊接鋼結(jié)構(gòu)的控制,焊接時間控制在套箱滿足養(yǎng)護期之后進行,焊接時不得在同一位置連續(xù)進行焊接作業(yè),避免因焊接使預埋鐵件局部溫度過高而對套箱局部混凝土產(chǎn)生不利影響。
。5)混凝土套箱頂部預留槽口,使新老混凝土施工縫從結(jié)構(gòu)上加強抗?jié)B透能力。
(6)調(diào)整套箱配筋,增加環(huán)向鋼筋數(shù)量,將原環(huán)向鋼筋25@150調(diào)整為20@75,配筋率增加了28%,提高套箱抗豎向裂縫的能力。
。7)嚴格控制套箱鋼筋保護層厚度。據(jù)有關(guān)資料介紹,鋼筋控制混凝土裂縫出現(xiàn)的影響范圍為鋼筋直徑的6倍,調(diào)整后的套箱配筋為20,保護層75mm,鋼筋間距75mm,施工中嚴格控制,保證鋼筋幫扎質(zhì)量。
4現(xiàn)場承臺結(jié)構(gòu)混凝土施工采取的技術(shù)措施
。1)加強養(yǎng)護?紤]到海工耐久性混凝土膠凝材料摻入大量的礦粉、粉煤灰后,水化時間較長,又采用了減水率高達25%~30%的高效減水劑,混凝土本身水灰比較小,為了滿足混凝土二次水化的要求,必須加強混凝土的養(yǎng)護,加強混凝土開始養(yǎng)護時間的控制。通過絕熱升溫實驗得知,混凝土澆注24小時左右,混凝土溫度達到峰值,在此時期內(nèi)混凝土溫度上升較快,混凝土初凝后對底層混凝土進行蓄水養(yǎng)護,頂層混凝土采用土工布覆蓋,蓄水進行養(yǎng)護,養(yǎng)護時間不少于14天。
。2)循環(huán)水降溫。為降低混凝土內(nèi)部因水化熱引起內(nèi)部溫度升高,降低混凝土內(nèi)外溫差,采取了冷卻循環(huán)水降溫措施。承臺混凝土是分兩層澆筑的,第一層混凝土厚1.3m埋設(shè)一層循環(huán)水管,第二層混凝土厚度1.7m埋設(shè)兩層循環(huán)水管,循環(huán)水管間距90cm,層距75cm,循環(huán)水管采用33.5mm薄壁鋼管;炷两K凝前即開始進行通水降溫,循環(huán)水降溫時間不少于7天,循環(huán)水每隔12小時調(diào)整一次通水方向,便于混凝土內(nèi)部水化熱均勻散發(fā)。
為提高冷卻水循環(huán)降溫的效果,將循環(huán)水管直徑由33.5mm改為48mm,同時對循環(huán)水管的布置方式進行調(diào)整,使上層水管至混凝土表面的距離調(diào)整為50cm,水管間距由90cm向中心逐漸調(diào)整為60cm布置,以增加混凝土中心區(qū)域循環(huán)水管布置的密度,進而加強混凝土內(nèi)部溫度的散發(fā)。
。3)混凝土冷水拌和。在"永和"號混凝土拌和船上安裝了冷水機組,冷水機組可以將拌和用水溫度降低20℃,船艙內(nèi)的拌和用水通過冷水機組降溫后儲存到水罐內(nèi),混凝土拌和采用冷水拌和,降低混凝土的出機溫度和入模溫度,在施工過程中對混凝土的入模溫度進行測定,使入模溫度控制在28℃以下。
。4)承臺結(jié)構(gòu)混凝土分兩次進行澆注。承臺結(jié)構(gòu)直徑12m,高3m,采用混凝土套箱工藝施工的承臺,結(jié)構(gòu)混凝土分兩次進行澆注,第一次澆注1.3m,第二次澆注1.7m,從而減少了混凝土一次澆注的體積,有利于混凝土水化熱溫度梯度和峰值的降低。
。5)保證混凝土的澆筑質(zhì)量;炷翝沧⒎謱酉禄,盡量減小分層厚度,適當延長混凝土的澆注時間,合理控制混凝土布料位置,由四周逐漸向中間下灰,混凝土分層振搗密實,保證混凝土的澆筑質(zhì)量。
5取得的效果
由于對承臺大體積混凝土施工采取了一系列防治和控制裂縫的技術(shù)措施,隨著施工工藝的不斷改進和完善,承臺混凝土的質(zhì)量得到了保證,使混凝土套箱的裂縫得到了有效的控制,效果十分理想。采用混凝土套箱施工的承臺,澆筑一步結(jié)構(gòu)混凝土施工后,無裂縫出現(xiàn),澆注二步結(jié)構(gòu)混凝土后,只有少數(shù)承臺,在套箱外側(cè)表面頂部以下有少量長度10cm~30cm,寬度不大于0.1mm的豎向裂縫,屬于無害裂縫范疇。采用鋼套箱工藝施工的37個承臺結(jié)構(gòu)混凝土一次澆注成型,一次澆注量達380m3,均無裂縫產(chǎn)生。
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