屏蔽泵故障分析及處理論文
摘要:根據(jù)天然氣處理裝置在生產(chǎn)中輸送介質(zhì)為易燃易爆,屏蔽泵具有無泄漏的優(yōu)點,精餾塔塔頂回流、凝液回收、外輸、輕烴及液化氣裝車都可采用屏蔽泵。但屏蔽泵運行1年半時間內(nèi)相繼出現(xiàn)軸承損壞現(xiàn)象,針對此現(xiàn)象進行了原因分析,并提出相應(yīng)的解決措施。
論文關(guān)鍵詞:屏蔽泵,故障,結(jié)構(gòu),分析,處理
屏蔽泵是由屏蔽電機和泵組合的密封整體,具有無泄漏的優(yōu)點,適合輸送易燃、易爆、劇毒、易揮發(fā)的液體,根據(jù)我隊輸送介質(zhì)的特點,也大量選擇屏蔽泵作為主要的輸送泵。
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根據(jù)工藝設(shè)計要求,天然氣處理裝置屏蔽泵主要有臥式基本型(見圖一)和立式逆向循環(huán)型(見圖二)兩種。基本型主要用于輸送不易產(chǎn)生氣蝕的液相介質(zhì)(如:穩(wěn)定油、污水等),逆向循環(huán)型用于輸送易產(chǎn)生氣蝕的氣相介質(zhì)(如:液化氣、輕烴等)。
圖一:臥式基本型屏蔽泵結(jié)構(gòu)圖(B型) 圖二:立式逆向循環(huán)型屏蔽泵結(jié)構(gòu)圖(N型)
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屏蔽電泵就是一種離心泵,因此它的工作原理也與離心泵相同。接通電源后,葉輪隨泵軸旋轉(zhuǎn),液體一方面隨葉輪作圓周運動,一方面在離心力的作用下自葉輪中心向外周拋出,液體從葉輪獲得壓力能和速度能,當(dāng)液體流經(jīng)蝸殼到排出口時,部分速度能也變?yōu)閴毫δ。在液體自葉輪拋出時,葉輪中心部分造成低壓區(qū),與吸入液面的壓力形成壓力差,于是液體不斷的被吸入,并以一定的壓力排出。
基本型屏蔽泵循環(huán)液的循環(huán)路線:輸送的液體的一部分從泵的排出口 循環(huán)管 后端蓋 后側(cè)軸承與后側(cè)軸套之間的間隙 定子屏蔽套與轉(zhuǎn)子屏蔽套之間的間隙 前側(cè)軸承與前側(cè)軸套之間的間隙 葉輪的平衡孔 葉輪的吸入口。
逆向循環(huán)屏蔽泵循環(huán)液的流動路線:循環(huán)液從葉輪的排出口 通過前端蓋的小孔 定子屏蔽套與轉(zhuǎn)子屏蔽套之間的間隙 后側(cè)軸承與后側(cè)軸套之間的`間隙 后端蓋 回到進液罐。
二、屏蔽泵故障原因分析
屏蔽泵在使用過程中出現(xiàn)的主要故障表現(xiàn)在外輸泵軸承破裂、屏蔽套損壞;穩(wěn)定塔回流泵軸承破碎,定子屏蔽套受損;乙二醇水循環(huán)泵推力盤損壞;液化氣裝車泵軸承損壞等。這些故障不僅給生產(chǎn)運行帶來操作上的困難,更帶來經(jīng)濟上的損失,從泵的運行控制、工藝參數(shù)、工藝流程等方面進行深入分析,造成屏蔽泵故障原因主要在以下幾個方面:
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生產(chǎn)裝置外輸泵1號泵運行一段時間后出現(xiàn)外輸流量顯示為零,現(xiàn)場泵軸承顯示器顯示值異常,立即停泵拆卸后發(fā)現(xiàn)泵軸承破裂、屏蔽套損壞。故障原因由于控制系統(tǒng)故障導(dǎo)致凝析油外輸泵入口緊急關(guān)斷閥掉電關(guān)閉,泵抽空,泵軸承出現(xiàn)干磨,軸承損壞。
(二)穩(wěn)定塔回流泵故障原因分析。
生產(chǎn)裝置運行一年半時間內(nèi)出現(xiàn)三次穩(wěn)定塔回流泵軸承破碎,定子屏蔽套受損故障。故障原因分析:穩(wěn)定塔回流泵選擇排量為10m3/h,運行狀態(tài)下,泵出口流量為2.3m3/h(有時連1 m3/h都不到),只有額定流量的四分之一,導(dǎo)致未排出泵的出口介質(zhì)溫度升高,由于多級泵的獨特結(jié)構(gòu)造成高溫液體去冷卻潤滑電機,與電機軸承摩擦產(chǎn)生的熱、電機繞組產(chǎn)生的熱疊加,使循環(huán)液流體蒸發(fā)造成泵干轉(zhuǎn),引起軸承損壞。由于SiC軸承高溫下容易破碎,破碎的軸承旋轉(zhuǎn)時造成定子屏蔽套損壞。
。ㄈ┮叶佳h(huán)泵故障原因分析。
在生產(chǎn)中崗位人員在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)3號乙二醇循環(huán)泵出口壓力為0.4MPa,而1號循環(huán)泵出口壓力在正常壓力0.8MPa運行,立即停運3號屏蔽泵,對其出口管線排氣有大量的氣體排出,說明該泵存在氣蝕現(xiàn)象,拆卸該泵證實由于氣蝕造成推力盤損壞。故障原因分析:乙二醇循環(huán)泵輸送介質(zhì)為循環(huán)乙二醇水,在經(jīng)過用戶換熱后回到泵入口,乙二醇是受熱易揮發(fā)的物質(zhì),由于長時間運行,在管道集聚的乙二醇蒸汽增加,由1個敞口的十余米高的膨脹罐來完成氣體的排除和液體的補充。由于建站施工安裝時的失誤,將乙二醇水膨脹罐的補水流程與油冷卻泵的出口連接在一起,因為油冷卻泵出口壓力高,將正常的補水流程隔斷了,使回水管網(wǎng)中的氣體無法排除,補充液無法補充,導(dǎo)致泵產(chǎn)生氣蝕(見圖三)。
圖三:乙二醇循環(huán)泵補水流程簡圖
。ㄋ模┮夯瘹庋b車泵故障原因分析。
現(xiàn)場操作人員按照規(guī)程啟動2號液化氣裝車泵裝車,起泵后4分鐘發(fā)現(xiàn)管線振動劇烈,壓力波動嚴(yán)重,操作人員立即停泵。清洗過濾器時發(fā)現(xiàn)濾網(wǎng)大部分被冰糊住。解體檢查泵時發(fā)現(xiàn)后端軸承、軸套破碎。故障原因分析:因該泵屬于間歇式運行泵,液化氣儲罐中有少量的游離水進入泵入口過濾器,受過濾器濾網(wǎng)及冬季環(huán)境溫度影響,游離水結(jié)冰糊住濾網(wǎng),造成供液不足,裝車泵軸承潤滑冷卻不足,軸承溫度升高破裂。
三、屏蔽泵故障解決辦法
及時解決引起屏蔽泵故障的原因,采取積極的措施確保屏蔽泵高效運行,延長泵的使用壽命,增強裝置運行的穩(wěn)定性。
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結(jié)合外輸泵運行特點以及自控系統(tǒng)的控制故障特點,外輸泵的故障控制措施從兩個方面解決:一是對泵的入口緊急關(guān)斷閥設(shè)置掉電保持閥位開度的控制模式;二是泵的停機與泵入口緊急關(guān)斷閥關(guān)狀態(tài)進行連鎖控制,確保了屏蔽泵因入口閥關(guān)斷抽空損壞泵軸承事件的發(fā)生。
(二)穩(wěn)定塔回流泵故障控制措施。
根據(jù)設(shè)計17萬噸處理量下穩(wěn)定塔回流泵排量10m3/h,在目前處理量為15萬噸情況下,泵的選型排量過大。解決穩(wěn)定塔回流泵故障措施:一是保持回流罐液位情況下,增加穩(wěn)定塔回流量,增加泵運行排量(見圖四);二是定期對泵尾管進行通氣清理,確保泵尾管暢通,使泵體冷卻效果良好;三是每十天切換泵運行。
圖四:穩(wěn)定塔回流泵運行流程簡圖
。ㄈ┮叶佳h(huán)泵故障控制措施。
針對乙二醇循環(huán)泵氣蝕故障解決控制措施:一是現(xiàn)場手動定期對泵循環(huán)流程排氣;二是對乙二醇循環(huán)泵的補液流程進行改造,將施工安裝錯誤的乙二醇水補液流程改回到油冷卻泵入口處,解決管網(wǎng)無法補液、無法排氣造成泵氣蝕現(xiàn)象。
圖五:乙二醇循環(huán)泵技改簡圖
(四)液化氣裝車泵故障控制措施。
針對冬季生產(chǎn)液化氣裝車泵過濾器濾網(wǎng)游離水凍堵燒泵現(xiàn)象,采取三個方面的控制措施:一是定期排放液化氣儲罐游離水;二是加密清洗過濾器次數(shù);三是起泵前對過濾器進行檢查。通過采取以上控制措施,冬季生產(chǎn)后未出現(xiàn)液化氣裝車泵軸承干磨破裂情況。
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