某石化總廠硫化氫中毒事故案例分析

時間:2023-04-30 22:54:37 資料 我要投稿
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某石化總廠硫化氫中毒事故案例分析

2004 年11 月29 日某石化總廠發(fā)生硫化氫中毒事故,死亡1 人。

事故經(jīng)過:

2004 年11 月29 日凌晨,某石化安裝維修公司儀表工王××和直柴加氫裝置班長一起,處理加氫汽提塔頂回流罐浮筒液位計,在打開液位計底部排凝閥時,含有硫化氫的介質(zhì)從排凝閥排出,王××當(dāng)即中毒暈倒,搶救無效于次日死亡。

事故原因分析:

經(jīng)調(diào)查,該石化總廠制定了硫化氫安全防護(hù)管理規(guī)定和防硫化氫泄漏的應(yīng)急措施,裝備了防護(hù)用具和便攜式硫化氫監(jiān)測儀,現(xiàn)場有警示牌和固定式硫化氫監(jiān)測儀。

1)死亡直接原因是硫化氫中毒。事后分析,當(dāng)時現(xiàn)場硫化氫的濃第一文庫網(wǎng)度為30%~50%,而硫化氫在1 000 mg/m3 以上時可在數(shù)秒鐘內(nèi)致人突然昏迷,呼吸和心跳驟停,發(fā)生閃電型死亡。王××在高濃度硫化氫的現(xiàn)場昏迷大約5 分鐘才被救出。

2)事故發(fā)生的主要原因是作業(yè)者違章作業(yè),安全意識差,對硫化氫的危害認(rèn)識不足,未按規(guī)定佩帶隔離式呼吸防護(hù)用具,未佩戴便攜式硫化氫監(jiān)測儀。王××和當(dāng)班操作班長到現(xiàn)場維修儀表時都沒有采取任何防范措施。乃至當(dāng)班操作班長發(fā)現(xiàn)王××中毒后不能及時搶救,只好跑回控制室求救,延誤了搶救時機。

3)未按規(guī)定辦理作業(yè)票,沒有明確監(jiān)護(hù)人,未按集團公司《硫化氫防護(hù)安全管理規(guī)定》的有關(guān)條款要求,落實安全措施,是造成事故的重要原因。

4)浮筒正壓和副壓引壓閥沒有關(guān)嚴(yán),是造成硫化氫泄漏的又一重要原因。王××以為正壓和副壓引壓閥關(guān)閉,所以打開排凝閥。事后投用液位表時,發(fā)現(xiàn)副壓引壓閥雖然關(guān)閉,但仍有內(nèi)漏。

事故教訓(xùn):

1)要將HSE 管理體系的建立和實際實施相結(jié)合,確保制定的制度得到嚴(yán)格執(zhí)行。在進(jìn)行危險作業(yè)時,不僅要按規(guī)定開作業(yè)票,更重要的是要進(jìn)行危險識別和風(fēng)險評價,落實安全防護(hù)措施,確

保作業(yè)安全進(jìn)行。

2)加強作業(yè)人員的安全培訓(xùn),提高其安全意識,深入了解硫化氫等危險化學(xué)品的危險特性,掌握硫化氫中毒的預(yù)防和急救措施。

3)加強設(shè)備維護(hù)與管理,確保設(shè)備、管道、儀表、閥門等處于完好狀態(tài),充分認(rèn)識閥門內(nèi)漏的危害。

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