淺談如何降低駝峰峰下撞車事故率論文

時間:2021-06-08 16:54:01 論文范文 我要投稿

淺談如何降低駝峰峰下撞車事故率論文

  一、選擇課題

淺談如何降低駝峰峰下撞車事故率論文

  發(fā)生峰下撞車事故,輕則撞壞車鉤,重則致使車輛脫軌顛覆,不但造成設備損失,而且干擾運輸秩序,因此降低峰下撞車事故率是提高駝峰作業(yè)效率的關鍵。

  二、現(xiàn)狀調(diào)查

  對數(shù)據(jù)進一步整理分析可以看出,正面、側(cè)面沖撞事故各發(fā)生206件、65件,分別占總數(shù)的76%、24%,并且所有這些事故皆因車輛溜放速度不當所致。

  三、確定目標值

  生產(chǎn)需求是降低撞車事故,加速列車解體速度、提高作業(yè)效率,以最小的成本換取最大的效率和效益,達到降本增效的目的。參照歷史上最好水平(個別月份達到0.8‰左右),設定整改目標值為峰下撞車事故率降到0.6‰。

  四、確定要因

  1.末端因素:范圍內(nèi)有人員停行;確定依據(jù):雷達工作范圍內(nèi)有檢修人員停留、行走,就會干擾和阻礙雷達微波信號,影響其測量精度,致使減速器自動控制失誤。但檢修人員對此已有充分認識,能夠做到雷達工作期間不進入其范圍內(nèi)檢修。

  2.末端因素:測重、測速、測長、計軸設備故障。確定依據(jù):測重、測速、測長、計軸設備故障時,其向自動化系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)不準確,必然會導致減速器控制失誤、鉤車調(diào)速不當。此為小組不可控因素。

  3.末端因素:減速器故障。確定依據(jù):一、二、三部位減速器的作用是調(diào)整鉤車間距和速度,如果故障就不能正確實施制動和緩解,失去自動控制功能。此為不可控因素。

  4.末端因素:銹、高阻輪車處理不當。確定依據(jù):車輪生銹或沾有特別粘稠油污時,其與減速器間摩擦力增大,致使制動力過大,鉤車減速過量。若對銹、高阻輪車處理不當也會造成后續(xù)鉤車與之相撞。但這些車很少,因此發(fā)生的事故只占2%。

  5.末端因素:線路坡度變化。確定依據(jù):鞍鋼靈山自動化駝峰已經(jīng)運行十年,照比設計方案,各線路縱斷面坡度會有些許變化,這會影響到鉤車的溜行速度。此為不可控因素。

  6.末端因素:減速頂狀態(tài)不良。確定依據(jù):峰下每條股道上各布設120—160個減速頂,以起到目的制動作用,按標準要求減速頂完好率要達到95%,若達不到此標準,就會降低對鉤車的控速性能,可能導致超速。此為不可控因素。

  7.末端因素:薄、大、提速輪車處理不當。確定依據(jù):薄輪車、大輪車的車輪厚度不同于正常車,提速輪車的車輪加工光潔,這些都會減弱減速器制動力,若處理不當會使鉤車超速。但這些車很少,因此發(fā)生的事故只占1%。

  結(jié)論:經(jīng)確定,上述因素都是非要因。

  8.末端因素:車重等級標記有誤。確定依據(jù):在調(diào)車作業(yè)通知單中標記出鉤車重量等級,系統(tǒng)就會依此自動控制車速,若錯標或漏標,就會影響調(diào)速效果。因此造成的撞車事故占5%。

  9.末端因素:新輪車、油輪車、粉輪車處理不當。確定依據(jù):新輪車、油輪車、粉輪車是指車輪表面有油漆、油污、粉塵的車輛,減速器夾上這些車輪時,摩擦力減小,制動力減弱,減速效果大打折扣。因上述車處理不當造成的撞車事故占6%。

  10.末端因素:雨、雪、霜天氣時處理不當。確定依據(jù):雨、雪、霜天氣時,減速器制動軌和車輪間的摩擦系數(shù)顯著減小,制動力不足,鉤車容易超速,若處理不當就會造成撞車。因此發(fā)生的事故占15%。

  11.末端因素:大組車后鉤車處理不當。確定依據(jù):大組車(>10輛)通過減速器時,由于放頭攔尾的富余量,速度減至定速時仍可能長時間占用減速器,若其后續(xù)鉤車處理不當,可能撞車。由此發(fā)生的事故占7%。

  12.末端因素:排風不凈。確定依據(jù):車輛在上峰溜放前要排風,若排風不凈,溜放時余風可能會抱閘制動,致使車輛意外減速乃至停車,造成后行車與之“追尾”,此類事故占5%。

  13.末端因素:超重車處理不當。確定依據(jù):溜放車輛時,重車慣性大,是易行車?紤]到工程的復雜性和經(jīng)濟性,在設計鞍鋼靈山駝峰時,對可自動調(diào)速的重車是按80t計算的。但現(xiàn)實中,有許多超重車遠遠超過了80t,甚至達到130t,特別是連續(xù)多輛超重車成組時,減速器發(fā)揮最大制動力也控制不了車速。對超重車處理不當極易引發(fā)撞車事故,這類事故占比最大,達25%。

  14.末端因素:缺乏定速修正效果檢查。確定依據(jù):根據(jù)氣溫、風向、風速的變化,操作人員要憑經(jīng)驗對自動化系統(tǒng)修正定速,之前缺乏對修正效果系統(tǒng)的跟蹤檢查,操作人員經(jīng)驗不足,設定修正值比較盲目。由此發(fā)生的.事故占8%。

  結(jié)論:經(jīng)確定,上述因素都是要因。

  五、實施對策

  1.在調(diào)車作業(yè)通知單中標注鉤車重量等級。

  1.1根據(jù)鞍鋼鐵路資源ERP系統(tǒng)中的車輛信息,查明車重等級,按照重車、空車、空重混編車、特殊車分類處理。

  1.2在調(diào)車作業(yè)通知單中逐車標注,駝峰調(diào)車長負責核對信息,發(fā)現(xiàn)有誤立即通知駝峰調(diào)度員修改。

  1.3按規(guī)范的標記符號標注,即:重車為“Z”、空車為“H”、空重混編車為“H”、特殊車為“X”。

  這些措施實施以來,沒有再發(fā)生因“車重等級標記有誤”導致的撞車事故。

  2.查出新、油、粉輪車,實施手動干預減速器。

  2.1由排風員、調(diào)車員檢查待上峰車輛,查看是否帶有油污、是否帶有粉塵,以便安排處理措施。

  2.2提鉤員復查,發(fā)現(xiàn)“漏網(wǎng)之魚”立即停車并通知駝峰調(diào)車長。

  2.3溜放此類車時,手動干預減速器,停止放頭攔尾,全程制動,以防超速。

  2.4新、油輪車過減速器后,其后續(xù)三鉤車也要手動干預。這些措施實施以來,因“新、油、粉輪車處理不當”導致的撞車事故被避免了5%。

  3.遇不良天氣時,人工定速或手動干預。

  3.1遇不良天氣時,要根據(jù)情況對三部位減速器人工定速,實現(xiàn)對該鉤車的速度控制。

  3.2必要時,由駝峰作業(yè)員手動干預減速器,加大制動力,保證鉤車不超速。這些措施實施以來,因“雨、雪、霜時處理不當”導致的撞車事故避免了10%。

  4.控制推峰節(jié)奏,拉大鉤車間隔,手動干預后行車通過減速器。

  4.1對于大組車的后續(xù)鉤車,由駝峰調(diào)車長和提鉤員配合控制好推峰節(jié)奏,拉大鉤車間隔。

  4.2必要時,手動干預后行車通過減速器,加大制動力。這些措施實施以來,完全避免了因“大組車后鉤車處理不當”導致的撞車事故。

  5.排風員、調(diào)車員排風時要做到“風凈閘松”。

  5.1排風員和調(diào)車員各司其責,保證排風質(zhì)量。

  5.2逐車排風后,要保證“風凈閘松”。

  5.3提鉤員負責復檢,補排。這些措施實施以來,完全避免了因“排風不凈”導致的撞車事故。

  6.確認超重車,降低推峰速度,大組車分鉤溜放或推送下峰。

  6.1掌握超重車規(guī)律,確認超重車。

  6.2把推峰初速度降到最低3km/h。

  6.3每鉤溜放不超過10輛,大組車分鉤溜放或推送下峰。措施實施以來,因“超重車處理不當”導致的撞車事故部分被避免23%。

  7.系統(tǒng)地跟蹤檢查定速修正效果,找出規(guī)律。

  7.1指派專人跟蹤檢查定速修正效果,做好記錄。

  7.2選擇有代表性天氣情況抽查。

  7.3統(tǒng)計分析記錄數(shù)據(jù),找出規(guī)律。這些措施實施以來,因“缺乏定速修正效果檢查”導致的撞車事故被避免了7%。

  六、檢查效果

  措施實施期間,與往年同期平均水平相比,事故減少了33件,按照前期發(fā)生同類事故造成的事故損失測算,共計減少事故損失16.5萬元。

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