60Si2MnA彈簧鋼的生產技術要點與產品檢驗論文
武鋼條材總廠根據自身工藝特點,自2011年5月首次采用BOF-LF-RH-CC-軋制的工藝路線生產60Si2MnA鋼以來,已具備批量生產的能力,生產的60Si2MnA彈簧鋼滿足了GB/T1222-2007標準要求。下面由學術堂為大家整理出一篇題目為“60Si2MnA彈簧鋼的生產技術要點與產品檢驗”的冶金工程論文,供大家參考。
原標題:120tBOF-LF-RH-CC工藝生產60Si2MnA彈簧鋼的實踐
摘要:武鋼條材總廠采用轉爐-LF精煉-RH-連鑄-連軋工藝流程生產60Si2MnA彈簧鋼,通過控制鐵水中w(S)及w(Ti)、控制轉爐終點w(C)、出鋼過程無鋁脫氧、LF全程吹氬攪拌、RH“軟吹氬”、控制中間包鋼水過熱度15~30℃、全程保護澆注、低溫軋制等措施,使得鋼材夾雜物級別不大于1.5,布氏硬度值小于315,完全滿足用戶的技術要求。
關鍵詞:60Si2MnA彈簧鋼;連鑄;夾雜物;脫碳層
彈簧是非常重要的機械零件,與螺栓、齒輪構成機械的三大基礎零件。彈簧的作用極為重要,在各種機械中彈簧起著緩沖、減震、貯能、連接、支撐、密封、傳力等作用。彈簧是在周期性的彎曲、扭轉等交變應力下工作,經受拉、壓、扭、沖擊、疲勞、腐蝕等多種作用,有時還需承受極高的短時突加載荷。由于工作條件惡劣,對彈簧鋼的性能要求十分嚴格,不僅要有高的淬透性,保證整個彈簧截面獲得均勻的顯微組織、良好的力學性能(包括疲勞性能),而且要求優(yōu)良的表面質量,組織均勻細密等。武鋼條材總廠根據自身工藝特點,自2011年5月首次采用BOF-LF-RH-CC-軋制的工藝路線生產60Si2MnA鋼以來,已具備批量生產的能力,生產的60Si2MnA彈簧鋼滿足了GB/T1222-2007標準要求。
160Si2MnA彈簧鋼主要技術要求
1.1化學成分
60Si2MnA彈簧鋼的熔煉成分要求為:w(C)為0.56%~0.64%,w(Si)為1.60%~2.00%,w(Mn)為0.70%~1.00%,w(P)≤0.025%,w(S)≤0.025%,w(Ni)≤0.35%,w(Cu)≤0.25%,w(Cr)≤0.35%.
1.2低倍組織
鋼材的橫截面經酸浸后,低倍組織試片上無目視可見的縮孔、裂紋、氣泡、夾雜、翻皮、白點及晶間裂紋,均按GB/T226-2001和GB/T1979-2001標準檢驗和評級;非金屬夾雜物按GB/T10561-2005標準中A法評定。非金屬夾雜物級別見表1.
鋼材的總脫碳層(全脫碳加部分脫碳)深度按GB/T224-2008標準檢驗。當直徑在Φ16~30mm時,應符合不大于直徑乘2.0%的規(guī)定;當直徑大于Φ30mm時,應符合不大于直徑乘1.5%的規(guī)定。
1.3力學性能
在熱軋鋼材縱向上取直徑為11.5mm毛坯試樣,經(870±20)℃淬火以及(440±50)℃回火后,再精加工制成直徑為10mm的標準樣。力學性能應滿足ReL≥1375MPa,Rm≥1570MPa,A11.3≥5%,Z≥20%.
1.4生產工藝
轉爐生產60Si2MnA彈簧鋼的工藝流程為:鐵水脫硫-120tBOF(轉爐)-BAR(氬站)-LF(精煉)-RH(真空)-CC(200mm×200mm×7000mm)。軋鋼工藝流程為:鋼坯加熱-軋制-尺寸、外形及表面檢查-取樣檢驗-精整-包裝-入庫。
2生產技術要點
2.1轉爐冶煉
精確控制轉爐吹煉終點,避免鋼水過氧化,實現低w(O)鋼冶煉是大規(guī)模、高效率、廉價生產潔凈鋼的技術關鍵。鐵水脫硫后w(S)≤0.005%,同時控制w(Ti)≤0.001%,防止TiN脆性夾雜的產生;采用高拉碳工藝,終點w(C)控制在0.08%~0.30%,大渣量高堿度去P,保持出鋼過程連續(xù)吹氬,強化冶煉末期底吹攪拌,防止鋼水過氧化,促進鋼、渣平衡;采用擋渣球擋渣出鋼,鋼包渣層厚度控制在100mm以下;采用爐外脫氧和合金化,出鋼1/4左右時加入合金材料和增碳劑,同時大包造新渣,加入活性石灰和螢石,由于60Si2MnA的鋼水流動性差,易造成中間包水口結瘤,應盡量減少易形成高熔點氧化物的鋁的加入量,所以未加入Al塊進行爐后脫氧。
2.2吹氬工藝
鋼包吹氬作為均勻鋼水成分、溫度,減少鋼中夾雜物,提高鋼的內在質量的重要手段之一,已成為煉鋼工藝流程中不可缺少的組成部分[1].到站吹氬3min后測溫、取樣,作成分分析,然后吊至LF爐。
2.3LF爐精煉工藝
鋼水入坑后開始吹氬、加熱;溫度T≥1560℃時,取第1個樣進行全分析,并視渣子情況適當加入活性石灰、螢石調整渣況和渣的成分,渣堿度控制在0.7~2.0.同時化渣過程中加入適量Si粉、SiC等進行渣面脫氧,形成白渣后再進行成分調整,且白渣保持時間不低于15min.按內控成分調好后,嚴禁大氬量攪拌使鋼水裸露。
2.4RH真空處理
進行RH真空處理是為了降低鋼中氧、氮等氣體元素,從而能夠有效地降低鋼中夾雜物數量而采取的手段。工藝設定真空度不大于100Pa時,處理時間為15~35min.真空處理結束,測溫、取鋼樣,進行軟吹氬操作,軟吹氬時間為10~30min.
2.5連鑄工藝
溫度控制制度是保證中間包連澆及連鑄坯內部質量的關鍵環(huán)節(jié),是獲得良好的鑄坯質量的基礎,尤其是對60Si2MnA等高碳鋼。由于高碳鋼在凝固過程中體積收縮較大,易偏析[2-3],如果鋼水過熱度太高,則鑄坯內部柱狀晶發(fā)達,在熱反應力綜合作用下,極易產生中心疏松、縮孔和內部裂紋,同時還會伴有嚴重的偏析,因此實現低過熱度澆注和做好保護澆注非常重要。
連鑄過程嚴格控制中包鋼水溫度,鋼水溫度控制目標在液相線15~30℃,中包保護渣先加堿性鎂質渣后再加碳化糠殼,結晶器保護渣采用高碳鋼渣,拉速控制在1.10~1.30m/min,二冷配水采用3號水表配比。采用浸入式水口進行澆鑄,水口插入深度100~150mm,結晶器液面采用自動控制,開啟結晶器電磁攪拌和輕壓下(壓下量目標值3mm)。同時采用長水口氬封保護澆鑄,確保密封效果,防止鋼水二次氧化。
2.6軋制工藝
采用推鋼式加熱爐,考慮到60Si2MnA鋼比其他鋼易產生脫碳,并且脫碳層是該鋼種的1個很重要的質量指標,因此,制定鋼坯加熱制度時,均熱段溫度比其它鋼種要低,在1100~1150℃,鋼坯加熱制度嚴格按表2執(zhí)行,盡量做到上下表面溫度一致,加熱均勻。采用高壓水除鱗有效去除氧化鐵皮,避免劃傷或者裂紋,開軋溫度控制在960~1080℃,終軋溫度控制在850℃以下,軋后上冷床空冷。
3產品檢驗與分析
3.1化學成分
對試驗鋼5爐的.成品化學成分進行了統(tǒng)計分析,從表3中可以看出,所有元素均滿足GB/T1222-2007標準要求,并且100%達到了內控成分要求。C和Si元素含量在標準中限控制,Mn元素按下限目標控制,w(Cr)在0.18%左右控制,w(P)≤0.017%,w(S)在0.010%以下,殘余元素Ni及Cu含量嚴格按要求控制。
3.2鋼坯及鋼材低倍檢驗
對60Si2MnA試驗鋼鑄坯進行了熱酸浸橫向低倍檢查,從連鑄坯熱酸浸低倍組織看,等軸晶比較高,無內部裂紋,一般疏松、中心疏松均小于1級,縮孔小于等于0.5級,鋼坯低倍組織相當好,達到了鑄坯質量要求,見圖1.
對60Si2MnA鋼熱軋材進行熱酸浸橫向低倍檢驗,見圖2.可以看出,低倍組織中無明顯的縮孔、氣泡白點、裂紋,中心疏松和偏析均不大于1級,滿足標準要求。
3.3脫碳層和顯微組織
脫碳使鋼的表面硬度下降,影響彈簧的疲勞壽命和彈性減退抗力等,所以希望彈簧鋼脫碳敏感性愈小愈好。彈減抗力好的高硅含量的Si-Mn彈簧鋼脫碳敏感性較大,這主要是由于硅提高鋼的碳活度,增加了鋼的脫碳傾向,而鉻、釩、鈮、鉬除可降低鋼中碳的活度外,還能形成碳化物,提高了鋼中碳擴散的激活能,減輕了鋼的脫碳傾向。并且一些研究結果表明:彈簧鋼壽命與硅引起的脫碳成反比,增加合金元素鉻可以降低硅對脫碳的不良作用[4].因此在60Si2MnA鋼成分設計中加入適量的鉻(w(Cr)≤0.35%)。標準中要求總脫碳層深度不大于直徑乘2.0%(mm),對Φ18~32mm規(guī)格直徑的圓鋼按照GB/T224-2008進行脫碳層深度檢驗評定,從檢驗的結果來看,總脫碳層深度在0.08~0.34mm,均滿足標準要求。
對60Si2MnA鋼熱軋材進行了顯微組織檢驗,熱軋態(tài)顯微組織為珠光體加鐵素體,如圖3所示,組織正常。
3.4力學性能和硬度
按照GB/T1222-2007標準要求,對試驗鋼進行熱處理,由于標準中范圍較寬,在生產檢驗中發(fā)現,力學性能影響波動大,因此根據工業(yè)性試制中各合金元素成分按中下限控制實際情況,優(yōu)化出符合生產的較佳熱處理工藝,即880℃淬火溫度下保溫45min油冷,490℃回火并保溫90min后水冷。采取以上措施后,60Si2MnA鋼試樣調質態(tài)力學性能檢驗結果完全滿足標準要求,合格率100%.同時對60Si2MnA鋼熱軋態(tài)表面進行了硬度檢驗,其布氏硬度值均小于315,滿足標準布氏硬度要求,結果如表4所示。
3.5夾雜物檢驗
通過吹氬攪拌、造渣精煉、真空處理等手段,可以控制60Si2MnA鋼中夾雜物尺寸和數量[5],從表5中可以看出,A類硫化物夾雜一般在0~1.5級;B類氧化鋁類夾雜基本都是0級,只有2個批次中檢驗為0.5級,主要是鐵合金中含鋁;C類為0級,D類球狀氧化物類0~1級。同時采用電子探針對60Si2MnA鋼夾雜物成分組成和類型進行了分析。試驗結果表明,鋼中夾雜物多以硅鋁酸鈣、硫化鈦錳和硫化錳為主,還有很少量的氮化鈦,尺寸大小不一,見圖4、圖5.在Leica圖像儀上對夾雜物進行定量分析,結果表明每平方毫米面積上的夾雜物有66個,最大直徑約32μm,尺寸主要集中在2~6μm,比例達到70%;小于10μm夾雜物的比例達到90%,而小于10μm夾雜物的去除難度較大。
4批量生產效果
對107爐鋼化學成分的C,Si,Mn,P,S,Cu,Ni,Cr等元素進行了統(tǒng)計,如圖6至圖11,可以看出,所有元素均滿足標準要求,并且100%達到了內控成分要求,其過程能力指數Cpk都大于1.30,說明過程處于統(tǒng)計受控狀態(tài),過程能力充足。
對28批60Si2MnA鋼熱軋材的低倍質量進行統(tǒng)計分析,結果顯示60Si2MnA熱軋材中心疏松和一般疏松級別均在0.5~1.0級,符合GB/T3077-1999標準中的不大于2.0級要求,其中鋼材中心疏松0.5級的占89%,1.0級的占11%;鋼材中一般疏松0.5級的占81.7%,1.0級的占18.3%.
對78批次Φ18~32mm規(guī)格的60Si2MnA鋼軋態(tài)硬度進行了檢驗,檢驗結果為180~320HB,同時對熱處理后性能進行了統(tǒng)計,屈服強度Rel值在1391~1609MPa,平均值1477MPa;抗拉強度Rm值在1589~1703MPa,平均值1658MPa;斷面伸長率A值在8%~15%,平均值9.4%;斷面收縮率Z值在25%~39%,平均值29%.
對78批次鋼材進行了金相檢驗,組織均為珠光體加鐵素體,無異常組織,脫碳深度在0.03~0.35mm;鋼中非金屬夾雜物A類控制在1.5級以下,其中0.5級以下的占69%,B和C類控制在0.5級以下,其中0級的占75%,D類控制在1級以下,其中0.5級以下的87%.
檢驗結果表明,大批量生產的60Si2MnA鋼各項指標均滿足標準要求,性能合格率100%,質量完全滿足用戶要求。
5結語
1)采用轉爐-LF精煉-RH-連鑄-連軋工藝流程生產的60Si2MnA鋼化學成分均勻、有害元素含量低、鋼質潔凈度高,各類夾雜物的級別低,分布均勻。鋼中夾雜物以硅鋁酸鈣、硫化鈦錳和硫化錳為主,還含有很少量的氮化鈦,夾雜物尺寸主要集中在2~6μm,去除難度大。
2)轉爐-LF精煉-RH-連鑄-連軋工藝流程生產的60Si2MnA鋼熱軋材表面質量良好,脫碳層厚度薄,低倍組織、顯微組織正常,力學性能優(yōu)良,完全滿足技術標準要求。
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